近年来,山西焦煤汾西矿业孝义公司正文煤业向细节要精益、向管理要效益、向技术要突破,以小革新、小改造破解生产痛点,走出一条低成本、高回报的提质增效之路。
长期以来,正文煤业面临着综采工作面端头放顶煤回收不充分的问题,原有端头联网布设宽度过大,一方面大幅增加支护材料用量,推高生产成本;另一方面易形成架顶煤柱遗留,造成顶煤资源浪费。同时,残留煤体还会加剧采空区自燃风险,给现场安全生产埋下重大隐患。
“端头联网宽,顶煤放不出来,看着可惜还存在安全隐患,大家都想改一改,但一直没找到合适的办法。”综采队负责人路宽坦言,资源浪费与安全风险并存的难题,始终萦绕在心头。
为啃下这块“硬骨头”,正文煤业综采队成立专项攻坚小组,深入井下现场勘查、反复测算与实践论证,立足11105综放工作面实际,在严守安全底线、保障支护强度的前提下,对端头机制网铺设工艺大胆优化,将原有机制网规格缩短500mm,在保证前梁挂网宽度、支护安全的基础上,依托工作面持续推进过程中顶网向巷道侧自然回缩的特性,让机头和机尾顶煤回收空间大幅拓展,工作面总放顶煤长度增加近2000mm,彻底打通顶煤高效回收“最后一公里”。
经测算,经过优化后,11105综放工作面每推进一个循环,顶煤回收量增加约10.83吨,每日可多回收21.66吨,月增回收量628.14吨,按市场价计算每月新增利润37.814万元,工作面全周期可累计新增利润约567万元。同时,优化后的工艺减少了架顶煤柱留存,从源头降低采空区自燃风险,让安全生产更有保障。(郝晓虎 路宽)
责任编辑:刘玉晨
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