7月3日一大早,王宏宇和王彦龙就穿着厚重的防烫服走进“高墙”,登上爬梯来到第一阶平台。由于阀门周围被弯管和支架围挡,他们只能蜷缩着身体挤在弯管内,经过多道拆卸工序后迅速将阀杆抽出,安全稳妥顺利拆下第一个阀……
今年55岁的王彦龙和54岁的王宏宇,是大庆石化设备维修中心化工区维修三车间的塑料钳工,技术娴熟、经验丰富,被大家尊称“特检员”。他们负责维修的大庆石化塑料厂的阀门,都聚集在五层楼高的“高墙”内,高压阀型号多、密封性能高、安全责任重大。二十多年间,他们安全拆修各类阀门上千次。这次大检修,他们要在50天的时间里,拆装各种型号高压阀70多个,研磨阀40多个,继续守护这座“高墙”。
在之前的拆解检查中,他们发现放空阀密封面有两道长度为3厘米和5厘米的沟痕,这个放空阀是用来控制反应器内部压力的,当压力超标时,放空阀自动打开,释放压力。如果沟痕较深,密封不严,会造成较大的安全隐患。这种情况,他们决定对阀体进行重新研磨。
这是一项非常精细的纯手工活,机器研磨达不到精度要求,要用200到1200不同标号的研磨膏,先粗磨再细磨,精度要控制在0.005毫米内,表面要磨得像镜面一样光亮,里面线密封要像刀刃一样锋利,这样才能确保透平垫密封到位。
“手要均匀用力,否则容易磨偏,以前用高倍放大镜查看,现在用手一搭表面就能感觉出光滑程度,用肉眼对着阳光看没有细丝线就研磨到位了。”手就是最精准的研磨工具,二十多年,日复一日地研磨,他们早已练出了“一摸准”的绝活。
“别看这个大,其实还算好磨的,两天就差不多了。越小的密封面压强越大、精度越高,越不好研磨,一个件最少磨5天,十来天的情况也有,两人得不停地换着研磨,这是慢功。”龙哥笑着说,“这些组件都是进口的,有的阀杆近20万,如果维修不好或者研磨不到位,既有安全隐患又有经济损失。”
研磨过程既精细又枯燥,但对他们来说最难的还是装置停车第一天。由于物料的物理性质,装置停工后会很快冷凝包住阀杆,给拆除带来很大困难。龙哥和宇哥只能穿上铠甲一样的防烫服,冒着被高温管线烫伤的风险进行作业。
六月的天气,太阳正毒,“高墙”内的温度已经超过了40摄氏度。厚重的防烫服密不透气,汗水瞬间湿透全身,有些需要拆卸的阀门被弯管和支架围挡,他们只能蜷缩着身体挤在弯管内,凭借丰富的经验小心地将阀杆抽出……施工持续到晚上八点多,脱下防烫服后,汗水流淌了一地。
截至6月30日,王宏宇和王彦龙已经成功研磨阀门18个,完成回装12个。在完成“高墙”内的检修后,他们将进入高压二装置迎接新的挑战……
(谢文艳 张庆霞)
责任编辑:陆松江
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