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中国石油大庆石化:保温层下的寻声索迹

发布时间:2026-04-30 08:58:24 推广来源:中国报道

4月28日清晨,中国石油大庆石化乙烯一部裂解装置区,设备工程师任啸峰巡检到罐区,目光投向正在进行倒空作业的丙烯球罐。一个半月前,一场关乎装置安全的无声较量,就藏在保温层下细微的焊道里。

时间回到3月12日上午。关洪飞和任啸峰对球罐区进行高处巡检隐患排查。当巡检到丙烯球罐罐顶时,任啸峰突然停下脚步。

“关师傅,您听!附近好像有异响。”

关洪飞停下脚步,屏息静听。几秒钟后,他眉头紧皱:“确实不对劲,我也听见了,像是有泄漏。”

两人循声探查,一阵极其细微的嘶嘶声若隐若现。与此同时,空气中隐约飘来一丝不易被察觉的气味。

两人迅速穿戴好防护装备,循着异常的方位逐步向前排查。最终,任啸峰将目光锁定在双法兰液位计的附近,他拿出检测仪靠近保温层,仪器上的数值开始跳动。

“关师傅,这儿有反应!”

两人当即拆除保温层查明原因。当保温层被小心翼翼揭开,更明显的微甜烃类气息扑面而来,挥发性有机化合物检测仪的报警声骤然急促。经过确认,泄漏点位于双法兰液位计负压侧一次阀前的导淋根部焊道处。

关洪飞神情严肃,30多年的工作经验让他深知,丙烯罐一旦出现大面积泄漏,后果不堪设想。“赶紧上报,别耽搁!”

任啸峰立即向生产技术组汇报情况,应急响应机制迅速启动,风险削减措施同步落实。现场人员分工协作,对泄漏点进行紧急处置,并用仪器对周边环境进行全面检测,确认无异常扩散。事后经过分析,泄漏原因为装置原始焊接缺陷导致。

从发现异常到完成紧急处置,整个过程仅用2小时。正是这次对泄漏隐患的及时发现和高效处置,避免了一起潜在的重大安全事故。

如今,在岗位员工的精细巡检和高效维护下,丙烯球罐运行稳定。这场与隐患的较量,没有硝烟,却足够惊心。一次细心的巡检,一份敏锐的警觉,让隐患在萌芽状态被发现、在第一时间被处置。(文/小芳 陆郅隆)

责任编辑:蔡劲蓉

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